小中甸水利枢纽帷幕灌浆生产性试验与分析

时间:2018-10-11 编辑整理:王毕刚 来源:早发表网

摘要:帷幕灌浆施工是解决水利工程防渗的关键工作。小中句水利枢纽挡水工程帷幕灌浆通过选取两个试验 区开展生产性试验.对施工参数、施工方法、工艺流程进行了试验分析,提出合理建议,并为后续施工提供依据。

关键词:小中甸水利枢纽:帷幕灌浆;生产性试验:施工工艺

一、工程地质情况及处理 措施

1.工程地质情况

(1) 主坝坝基工程地质

小中甸水利枢纽主坝坝区岩石 为玄武岩夹灰岩.受区域构造运动及 区域动力作用影响.岩石内隐含微裂 隙发育.原生及次生节理裂隙较发 育.断层亦发育.导致岩体完整性较 差.浅部岩体透水性较强。基础开挖 结果显示.河床部位地质较好.两岸 岸坡较破碎。坝址区共发现有13条 小断层.节理裂隙比较发育。裂隙产 状在各部位差异较大。枢纽区节理裂 隙按其走向、倾向和倾角可分为12 组.以前7组最为发育.枢纽区各部 位一般发育其中的2-6组。

(2) 副坝坝基工程地质

副坝坝址基岩为二叠系上统下 段岩层.岩性为玄武岩夹灰岩。副坝坝基岩石透水性强.相对不透水层埋 藏较深.坝区浅表部岩体节理裂隙较 发育.完整性差.致使浅表部岩体透 水性强。基础开挖结果显示.河床部 位及两岸坡岩体较破碎。

(3) 主副坝间山体工程地质

主坝左岸至副坝之间的山包比 较单薄.厚120~250 m.岩体为玄武 岩。全、强、弱风化岩体均有分布,节 理裂隙较发育.存在一定的渗漏风 险。蓄水位以下中等透水带厚度在 16.9~29.6 m之间.宽度约220 mf除去 主、副坝防渗范围1。该渗漏带为强~ 弱风化状玄武岩岩体.由节理裂隙 透水所致.其节理多呈闭合~微张 状.无充填.部分节理充填铁质氧化 膜或岩屑。

2.主要问题及处理措施

坝基强、弱风化玄武岩透水率一 般在1.5~28.3 Lu之间.属弱~中等透 水岩体:灰岩岩体透水率在4.4~17.6Lu之间.属弱~中等透水性.存在坝 基及坝肩渗漏问题。特别是主坝2号 和3号坝段存在顺岩层溶蚀带渗漏 问题.针对该地段将分布在建基面以 下的溶蚀破碎带应尽可能全部挖除. 再采用混凝土回填.并进行帷幕灌浆 处理.主坝左岸至副坝之间的山包比 较单薄.水库正常蓄水位以下岩体为 强~弱风化状.透水率一般在0.3~ 28.4 Lu之间.属弱~中等透水,存在 一定的渗漏风险。根据水库渗漏量计 算公式.经分析剖面成果计算。渗漏 量较小.属轻微渗漏.不存在渗透变 形问题。该地段须进行帷幕灌浆防渗 处理.

二、帷幕灌浆生产性试验

1.试验目的

通过帷幕灌浆生产性试验.进一 步了解小中甸水利枢纽的工程地质及水文地质条件.了解其可灌性和灌 浆效果.以确定灌浆具体方案.确定 帷幕灌浆采用灌浆方法处理在技术 上的可行性、效果上的可靠性及经济 上的合理性。整理分析各序的透水 率、单注量等试验资料.提出合理的 排距、孔距、孔深和有关施工定额参 数,选定灌浆分段、灌浆压力、浆液配 比等试验参数:确定施工材料、施工 方法和施工工艺及最优的灌浆配合 比:确定合理的工效和资源配置.为 后续施工的工期计划、质量控制提供 可靠依据.

2.试验区选择与布置

根据防渗帷幕地质剖面图和现 场坝基开挖揭露的地质状况.主坝河 床部位地质较好.两岸坡较破碎.坝 基持力层左岸及河床为玄武岩.右岸 为玄武岩夹灰岩条带。副坝河床中间 及两岸均为砂卵砾石层.渗透系数 大。坝基为玄武岩,岩层风化较深.裂 隙较发育。

根据挡水工程帷幕灌浆设计及 施工现场条件.选取主坝左岸及副坝 右岸具有一定代表性地段作为生产 性试验区.

1试验区布设在主坝左岸观 景台帷幕线上(坝横向为Zo+150.00~ Zo+166.oo)。该区域节理裂隙等构造发 育.地下水水位低.坝基岩体透水率 变化较大。按单排孔布设.帷幕灌浆 孔9个,检查孔 2个.孔距为2.0 m。所 有钻孔均为铅直孔。

Ⅱ试验区布设在副坝右岸帷 幕线上(坝横向Z。一025.744.00~Z.一 09.744.001。该区域上部地层为砂卵石 层,间或含黏性土夹层,透水性较强: 下部地层为基岩.基本不透水。按单 排孔布设.设帷幕灌浆孔 9个.检查 孔 2个.孔距为2.0 m。所有钻孔均为 铅直孔.

3.灌浆试验实施过程

(1) 施工方法

第1、Ⅱ试验区均采用自上而下 孔内循环分段灌浆施工.灌浆孔按逐序加密的原则分3个次序施工.即I 序一Ⅱ序一Ⅲ序。为了缩短施工工 期.在严格按照灌浆次序施工的同时 进行交叉施工.但需满足以下条件: 先后两个次序的灌浆在铅直方向上 始终保持前一次序孔度超过后一次 序深度15 m以上f即两个次序保持 3个灌浆段的高差),以防止邻孔串浆。

(2) 工艺流程

1试验区灌浆段的施工程序 按下列顺序施工:钻孔一冲洗一压水 试验一灌浆(特殊孔段复灌)一下一 段钻孔……最后一段钻孔一测斜一 终孔。

Ⅱ试验区灌浆段的施工程序 均按下列顺序施工:钻一冲洗一压 水试验一灌浆(特殊孔段复灌)一下 一段钻孔……钻压水至相对隔水 5Ⅱ一测斜一灌浆一封孔.

(3) 施工要点

①造孔。根据该工程的地质条件, 采用150型回转地质钻机、200型回 转地质钻机钻进。帷幕灌浆孔钻进过 程中要提供合理的水量和钻进压力. 并且配置足够的供水钢管、阀门、水 表、压力表以及压力胶管等材料。

②冲洗。当钻完--孔段后,用压 力清水进行脉冲式洗孔.冲洗至回水 变清后10分钟结束:钻孔冲洗后.进 行深校核.然后下钻杆进行压水试 验和灌浆施工。灌浆孔(段)应在裂隙 冲洗后立即连续进行灌浆施工.若存 在中断时间超过24小时的情况.应在 灌浆前重新冲洗裂隙。

③压水试验。各次序灌浆孔在灌 浆前采用“单点法”进行简易压水试 验。简易压水试验结合裂隙冲洗进 行.安排在裂隙冲洗后进行.压力为 灌浆压力的80%且不大于1 MPa.

④灌浆。 a.帷幕灌浆方法采用孔口封闭. 孔内循环,自上而下分段灌浆,分I、 Ⅱ、Ⅲ序施工,本着逐序加密的原 则进行。

b.帷幕灌浆分段段长为5 m。遇特殊情况可以适当缩减或加长.但最 大长度不得超过10 m。破碎地层、大 裂隙地层可结合施工实际情况适当 缩减至3-4m。

c.灌浆压力。按下式计算:

 

在灌浆施工过程中.从小到大对 M区间值进行试验。通过观察耗浆量 情况.特别是观察灌浆临界压力值. 以及观察地表冒浆、地表岩石裂缝、 抬动等现象.确定出适合于该工程帷 幕灌浆的压力值。

d.浆液使用及变换标准。帷幕灌 浆采用P.0 42.5普通硅酸盐纯水泥 浆进行生产性灌浆试验。根据设计及 监理要求,浆液水灰比采用3:1、2:l、 l:1、0.8:l、0.6:l、0.5:1六个比级。开灌 水灰比3:1.遵循由稀至浓、逐级变换 的原则.

当灌浆压力保持不变.注入率 持续减小时.或当注入率不变而压 力持续升高时。不改变水灰比:当某 一级浆液的注入量已达到3130 L以 上或灌浆时间已达到30分钟.而灌 浆压力和注入率均无改变或改变不 明显时,改浓一级水灰比进行灌注: 当注入率大于30 L/min.可根据实 际情况越级变浓。若变浓一级水灰 比灌浆后.引起内吃浆突然减少 或不吃浆。马上恢复原灌的水灰比 进行灌注.或冲洗再由稀到浓重 灌。浆液变换的综合控制.原则上做 到浆液变换利于顺利灌浆.多灌进浆 和灌好浆。

e.灌浆结束标准及封孔。在设计 压力下.当注入率小于1 L/min时.继 续灌注60分钟以上即可结束灌浆。

 

采用0.5:1的浓浆进行置换和压力封 相结合.以封密实为准。

⑤检查孔施工。试验区灌浆施工 结束14天后.根据灌浆成果布设两个 检查.检查孔孔段作单点法压水试 验.全L取岩芯并进行岩芯编录.

三、试验成果分析

1.灌浆注入量

(1) 1试验区

1试验区帷幕灌浆分序灌浆 成果统计显示:I序注入水泥量 18 185.3 k g’平均单位注入量为165.3 kg,/m;1I序孔注入水泥量11 027.2 kg, 平均单位注入量147.0 kg/m:III序 注入水泥量1l 040.2 kg,平均单位注 入量为78.9 kg/m:各序孔最大、最小 及平均单位注入量随孔序呈逐序递 减.完全符合灌浆孔序问单位注入量 变化规律。可见设计灌浆区域基岩有 较好的可灌性.说明通过帷幕灌浆达 到了防渗效果.

(2) lI试验区

Ⅱ试验区帷幕灌浆分序灌浆 成果统计显示:I序孔注入水泥量 23 444 952.4 k‰平均单位注入量为 262.8 kg/m:1I序孔注入水泥量15 369.8 kg,平均单位注人量227.3 kg/m;m序 注入水泥量24 044.2 kg.平均单位 注入量为212.0 kg/m;各序孔最大、最 小及平均单位注入量虽有逐序递减的 规律.但不明显。

2.平均透水率与单位注入量

(1) 1试验区 第1试验区帷幕灌浆分序灌浆 成果统计显示:I序、Ⅱ序、Ⅲ序的灌前平均透水率分别为28.60 Lu、20.66 Lu、11.36 Lu;I序、Ⅱ序、Ⅲ序的平均 单位注入量分别为165.3 kg/m、147.0 kg/m、78.9 kg/m。

数据表明.第1试验区各序孔的 透水率较大.说明该部位基岩较破 碎,透水性强.平均透水率I序、Ⅱ 序、Ⅲ序逐序递减,反映出灌浆规律, 体现良好的灌浆效果。各序的平均 单耗较大.说明该部位基岩较破碎. 可灌性较好,平均透水率I序、Ⅱ序、 Ⅲ序逐序递减.反映出灌浆规律.体 现良好的灌浆效果。

(2) Ⅱ试验区

Ⅱ试验区帷幕灌浆分序灌浆 成果统计显示:I序、Ⅱ序、Ⅲ序的灌 前平均透水率分别为51.95 Lu、51.16 Lu、31.72 Lu;I序、Ⅱ序、Ⅲ序的平均 单位注入量分别为262.8 kg/m、227.3 kg/m、212.0 kg/m。

数据表明.各序孔的透水率较 大.说明该部位基岩较破碎.透水性 强,平均透水率I序、Ⅱ序、Ⅲ序逐序 递减.反映灌浆规律.体现良好灌浆 效果。各序的平均单耗较大.说明 该部位基岩较破碎.可灌性较好.但 平均透水率I序、Ⅱ序、Ⅲ序逐序递 减并不明显。

3.质量检查

灌后按灌浆孔数10%在灌浆透 水率和注入量大部位布设取芯压水 检查。第1试验区布置2个检查 孔.压水15段。检查的各段透水率 均小于5.0 Lu.最大透水率为3.2 Lu. 完全满足设计要求。第Ⅱ试验区布置 2个检查孔.压水12段。最大透水率为35.41 Lu.透水率达到防渗标准(防 渗标准透水率q≤5Lu)的有4段.占 总段数的33.3%。检查压水试验成 果见表1.

4.存在问题的处理

Ⅱ试验区中灌浆压力及浆液 的使用较为科学.但试验区检查孔的 孔段压水合格率仅达33%。为保证副 坝帷幕灌浆能有效达到防渗效果.最 终.经过参建四方会议确定:在原先 相邻孔中间新增6个.加上2个检 查孔共8个孔作为灌浆进行补灌 处理。其余部位不再进行调整.以I 序先导孔指导施工.现场施工中随时 跟进.最终以检查孔压水结果为准。

5.质量评价

帷幕灌浆材料各项主要技术、质 量指标均符合规范与设计要求:压水 及灌浆等主要工序采用自动记录仪 进行记录.仪器均检测率定合格,其 记录的数值真实、可靠;帷幕灌浆分 序统计显示.随着钻孔分序加密施工. 透水率和水泥单位注入量均呈递减趋 势.各项指标均符合合同及设计要求. 帷幕灌浆施工质量符合设计要求。

 

 


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